1、风烟系统中一些常开挡板卡涩,有的被保温层卡住连杆,致使挡板无法操作或开关不到位,无形中延长了隔离时间,推迟了检修工作,一些至关重要的挡板如果在事故处理时卡涩,关闭不及时将有可能造成事故的扩大,带来严重的后果。翻斗卷筒轴事前应有充分的准备。在本次1A空气预热器隔离过程中,发现其入口烟气挡板连杆被保温卡住,检修就地处理了1个多小时。
2、单侧风烟运行,燃烧不稳定,炉膛烟气走向被拉偏,热偏差较大,汽温和汽包水位都受到影响,应相应调整二次小风门,减小偏差,避免水位和汽温晃动。本次隔离中,在A侧风组停运后,汽温、汽包水位偏差大,经过燃烧调整后,情况大有好转。
3、空气预热器停运后,要关注空气预热器出口烟温,按检修要求,当高于120℃,令其停止工作,并投入空气预热器运行。另要监视空气预热器烟气,空气侧温度偏差,以此判断空气预热器变形程度。
4、本次隔离空气预热器时,处理1A空气预热器烟气挡板卡涩时,炉膛负压缓慢上升至正压,高至+320Pa,手动减负荷至260MW,减风量至在800t/h左右,炉膛负压逐渐稳定,就地关闭送风机出口联络挡板后,炉膛负压恢复正常,手动加负荷至300MW。炉膛负压升高的原因分析如下:
a) 烟气挡板关闭后,关断了A 侧烟气通道,缩小了烟气通流面积,烟气流通阻力增大。
b) A侧
空气预热器入口烟气挡板检修就地手动关闭时间过长,导致1B空气预热器出口烟温逐渐升高,烟气也渐渐膨胀,产生恶性循环加剧了负压的增长。
c) 1号机实际风量比显示风量要大许多,总风量减至800t/h时,实际氧量还大,但是考虑安全,未继续减风量。(其它三台机组风量已经过修正)。
因此在隔离空气预热器时,应同时关闭要隔离刮板除渣机的二次风通道和烟气通道,避免炉膛出现正压,或空气预热器出口烟温上升。
5、单侧运行,投入运行侧空气预热器吹灰。隔离侧风烟恢复后及时投入了空气预热器吹灰。
6、在恢复一次风机时,要注意热一次风压不低。#1机热一次风与炉膛差压低跳磨保护存在。
7、在恢复空气预热器运行时,重新启动送、引风机,一次风机时安排尽量紧凑,如果一次风机恢复不及时,空气预热器出口烟温会快速升速,导致空气预热器发生摩擦。本次恢复时,因为准备比较到位,1A空气预热器电流基本没有波动。
8、1A空气预热器隔离后,正常运行时,1A、1C磨煤机热风开度均开至80%,B磨开在45%,煤量都在40t/h左右